有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 機械 |
規(guī)格型號 | 按廠家需求 |
產(chǎn)品數(shù)量 | 30 |
地區(qū) | 江蘇 - 連云港 |
詳細鏈接 |
最新環(huán)保射水抽氣器 |
一:產(chǎn)品用途及優(yōu)點 |
本產(chǎn)品用于火力發(fā)電廠汽輪組抽吸凝汽器真空和其它需要抽真的專用設(shè)備。在各電廠機組使用中,射水抽氣器具有明顯優(yōu)點:
1、抽吸能力強,電機耗功低。(見附表)
2、壽命長,抽吸內(nèi)效率不受運行時間影響,檢修間隔期長。
3、啟動性好,無需另配輔抽。對工作水所含雜質(zhì)的質(zhì)量濃度及體積濃度要求低。
4、該抽氣器喉管出口設(shè)置余速抽氣器,可同時供汽機分場抽吸軸封加熱器之不凝結(jié)氣體。
5、因無氣相偏流,所以運行中無震動磨損。
上述優(yōu)點對機組的經(jīng)濟運行至關(guān)重要,而提高凝汽器真空更重要。以W200汽輪機為
例,當(dāng)排氣壓力由0.004MPa升到0.0055MPa時,在相同進氣量下,將少發(fā)功率2000千瓦。
以單抽凝汽式N12機組水抽改水抽為例:
更換新型抽氣器本體及兩臺泵需費用4.8萬元,按機組每年運行7200小時計算,則:(45-18.5)×7200×0.22元=41976元。即每年按運行10個月節(jié)電費用41976元,另由于抽氣量比原抽氣器提高了許多,因此真空比原來也能有所提高,對于N12機組而言,真空每提高1%,可降低煤耗6.21克/KWH,所以在真空嚴密性差或漏氣時臨界老抽氣器最大工作效率時,可以節(jié)省燃煤。N12機組合格漏氣量為3.6㎏/H,允許漏氣量為6㎏/H,配上8.5㎏/H的抽氣器,提高了抽氣量,安全余量得到提高,所以非常有必要更換。以凝汽式N6機組汽抽改水抽為例:
由于新型抽氣器的整臺改造費用約需5.2萬元,氣抽每小時耗汽200㎏/H,約相當(dāng)于44千瓦的電機功率,因此我們可用(44-18.5)×7200小時×0.28元=51408元,單次一項即每年按運行10個月節(jié)約電費51408元,即可收回全部更改費用。
二:結(jié)構(gòu)原理
我廠(安百利)射水抽氣器結(jié)構(gòu)原理打破了傳統(tǒng)的水、氣垂直交錯流動的設(shè)計模式,且不說傳統(tǒng)設(shè)計方法不盡合理,在工作機理上也相悖。大家知道氣相運動所需能量全來自水束,那么讓氣體在水質(zhì)點裹脅下更好運動,就必須:在吸入室中選取水的最佳流速及單股水束的最佳截面,以期水束能實現(xiàn)最佳分散度,同時分散后的水質(zhì)點又具最佳動量,此時才能以最小的水量裹脅最多的氣體,這是達到低耗高效的起碼條件。吸入室內(nèi)水質(zhì)點與空氣的接觸達到最均勻。且使水束所裹脅的氣體能全部壓入喉管。 制止初始段的氣相返流偏流,以免造成沖擊四壁而發(fā)生震動磨損。這一點單靠加長喉管是難以實現(xiàn)的。這是吸入室?guī)缀谓Y(jié)構(gòu),喉口形狀,喉徑噴咀面積比,喉長喉咀徑比,進水參數(shù)(水量水壓)等實現(xiàn)的喉管的結(jié)構(gòu)分氣體壓入段,旋渦強化段及增壓段三部份。能實現(xiàn)兩相流的均勻混合,降低氣阻,消除氣相偏流,增加兩相質(zhì)點能量交換,又能利用余速使排出的能量損失達到最少。
上述結(jié)構(gòu)原理是傳統(tǒng)的設(shè)計方法生產(chǎn)的射水抽氣器所難以實現(xiàn)的,這也是此前抽氣器效率難以提高的主要原因。根據(jù)等截面喉管末端仍具有較高流速及整個喉管之間互不干涉原理,我廠抽氣器實現(xiàn)了喉管下段及出口的分段抽氣所提供的后置式余速抽氣器,供汽機分場抽吸軸封加熱器,冷風(fēng)器水室等處不凝結(jié)氣體。(該抽氣口可根據(jù)用戶需要決定是否投運,基本不影響主抽工作性能。)
我廠抽氣器根據(jù)以上原理設(shè)計生產(chǎn)形式有單通道結(jié)構(gòu)和多通道結(jié)構(gòu)。